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關于二號汽輪機轉(zhuǎn)子惰走時間短的分析
關于二號汽輪機轉(zhuǎn)子惰走時間短的分析
我廠二號機組為哈爾濱汽輪機廠制造的引進優(yōu)化型300MW汽輪機,系首批73型機組,型號為:N300-16.7/537/537,其形式為亞臨界、單軸、雙缸雙排汽、高中壓合缸、低壓缸分流、中間一次再熱凝汽式汽輪機。
一、事故經(jīng)過:
2010年4月29日,二號機組正;。18點37分打閘,18點58分轉(zhuǎn)子靜止,惰走21分鐘,遠遠小于正常惰走時間。
二、事故分析:
19:18接到運行人員通知后,汽機分廠及時派人到二號機現(xiàn)場檢查,19:22分主機班值班人員檢查主機盤車電流18A;http://m.oriental01.com高中壓轉(zhuǎn)子延伸軸偏心0.70mm(就地撓度表指示1.4mm);高中壓缸、低壓缸聽音檢查,無明顯金屬摩擦聲;頂軸油工作正常;潤滑油工作正常。21:15分測量高中壓轉(zhuǎn)子延伸軸撓度為1.1mm。此后撓度開始逐漸減。21:30分撓度為0.85mm;21:45分撓度為0.41mm;21:59分撓度為0.28mm。
20:50分,我分廠聯(lián)系熱控分廠調(diào)出停機參數(shù),對整個停機期間主機各參數(shù)情況進行檢查:停機過程軸瓦金屬溫度除#2軸承金屬溫度略有起伏外,其他軸承金屬溫度均平穩(wěn)降低。檢查停機過程中機組振動情況,發(fā)現(xiàn)解列前五分鐘內(nèi) 1X、1Y、2X、2Y振動均上升了0.03mm,解列后振動略下降,隨后振動開始上升,2Y方向振動在1923rpm時達到0.154mm ,2X方向振動在1843rpm時達到0.155mm,
1Y方向振動在1760rpm時達到0.168mm ,1X方向振動在1673rpm時達到0.225mm。隨后各瓦軸振下降并再次波動,轉(zhuǎn)子惰走到237rpm時,1Y方向振動為0.193mm,1X方向振動為0.189mm,2Y方向振動為0.074mm,2X方向振動為0.077mm。進一步檢查發(fā)現(xiàn)停機過程中“中壓缸下缸檢水(抽汽端)”與“中壓缸上缸檢水(抽汽端)”間溫差超出運行標準要求:18:32分中壓下缸(抽汽端)溫度為393.07℃、中壓上缸(抽汽端)溫度為433.28℃,溫差40℃;18:35分中壓下缸(抽汽端)溫度為375.61℃、中壓上缸(抽汽端)溫度為432.61℃,溫差達到57℃,已超出運行標準的要求。18:39分中壓下缸(抽汽端)溫度為365.40℃、中壓上缸(抽汽端)溫度為429.25℃,溫差達到64℃。
根據(jù)檢查情況,我們判斷由于中壓缸(抽汽端)上、下溫差超標,高中壓缸受到溫差影響,形成了汽缸貓拱背,下缸被抬起導致動靜碰磨。摩擦導致高中壓轉(zhuǎn)子發(fā)生臨時性熱彎曲并進一步加劇了動靜摩擦。摩擦增加了轉(zhuǎn)子惰走的制動力矩,此外二號機在大修時進行了蜂窩汽封改造,由于蜂窩帶較寬,發(fā)生摩擦時動靜接觸面積較大,對轉(zhuǎn)子產(chǎn)生的制動力矩也相對較大,導致機組惰走時間顯著縮短。由于機組出現(xiàn)的異常不十分嚴重,因而動靜間的間隙變化也不是很大,并且在通流改造時我們未過小地確定汽封徑向間隙標準,轉(zhuǎn)子才未發(fā)生過大彎曲甚至永久變形。
三、暴露問題及整改措施:
1、停機打閘之前,參數(shù)監(jiān)督檢查不充分。
2、汽缸保溫施工質(zhì)量差。
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